這雙測(cè)溫改善真帶勁!同樣的產(chǎn)量,高低溫料少了一大截!”6 月 5 日凌晨,東風(fēng)鍛造有限公司鍛一作業(yè)部 7# 天錘機(jī)組長(zhǎng)庹大海剛結(jié)束夜班,臉上還掛著汗珠,就迫不及待地向接班的班長(zhǎng)劉慶分享好消息。
劉慶一聽(tīng),快步?jīng)_到主機(jī)操作面板前查看數(shù)據(jù),又轉(zhuǎn)身緊盯加熱床分選料箱?!皡柡?!你這一班高低溫料比以前少了快一半了!咱們繼續(xù)觀(guān)察,看這個(gè)月甩料率到底能降多少!” 劉慶難掩興奮地說(shuō)。
這一幕發(fā)生在天錘 50MN(兆牛)加熱床雙探頭測(cè)溫改善投用首日。要想鋼坯按照工藝鍛造成型,首先第一關(guān)就是要加熱,可是由于加熱不均衡常常會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)生不能進(jìn)行鍛壓的高低溫料,這就是人們常說(shuō)的“甩料”。經(jīng)常出現(xiàn)“甩料”就是形成生產(chǎn)車(chē)間動(dòng)能浪費(fèi)的無(wú)底洞。
在鍛一作業(yè)部,加熱電耗占總能耗八成以上,降低加熱損失、提升電能利用率,是降本的關(guān)鍵所在,更是 “綠色鍛造” 的努力方向。為此,鍛一作業(yè)部響應(yīng)公司極致降本的第一招就瞄準(zhǔn)了“降低甩料率”。經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析設(shè)備現(xiàn)狀,最終在加熱感應(yīng)器上找到了能耗“出血點(diǎn)”,通過(guò)增加出料口測(cè)溫點(diǎn),大幅提升坯料測(cè)溫穩(wěn)定性,有效降低三分選甩料率?,F(xiàn)在,經(jīng)過(guò)十天驗(yàn)證,改善效果十分驚艷:天錘 50MN 甩料率同比直降 4.3%,電單耗也隨之下降。看著這份亮眼成績(jī)單,劉慶不禁拍案叫絕:“太牛了!穩(wěn)定加熱不僅能減少電能浪費(fèi),生產(chǎn)效率也提高了!”
近期,公司發(fā)起降本增效倡議,號(hào)召全員以主人翁姿態(tài)投身行動(dòng)。鍛一作業(yè)部在裝備部支持下,發(fā)動(dòng)全員開(kāi)動(dòng)腦筋,全力推進(jìn)加熱技術(shù)優(yōu)化,實(shí)施多項(xiàng)技術(shù)改善:應(yīng)用非線(xiàn)性感應(yīng)器,提升加熱透燒性;優(yōu)化 5#、7# 加熱床自動(dòng)清空裝置;加裝各加熱床氧化皮吹風(fēng)裝置;探索余熱利用…… 一系列舉措持續(xù)發(fā)力,讓加熱效能不斷提升。
與此同時(shí),鍛一作業(yè)部還通過(guò)能源體系管理和宣傳教育,增強(qiáng)員工節(jié)能意識(shí)。二季度以來(lái),作業(yè)部高產(chǎn)不停步,電單耗持續(xù)走低,連續(xù)兩個(gè)月突破既定目標(biāo)。
在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,降本增效早已不是一句口號(hào),而是實(shí)實(shí)在在的責(zé)任、智慧與力量。反浪費(fèi)就是創(chuàng)效益,鍛一作業(yè)部正用實(shí)際行動(dòng)證明:只要?jiǎng)?wù)實(shí)創(chuàng)新,點(diǎn)滴努力終將匯聚成推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的磅礴力量。
【供稿:蔣文】